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事出反常必有因

削铁实录

新的一天开始了。先聊点啥呢?

说说G75吧,又叫做径向切槽循环指令。

和G74代码一样,他们最大的特点就是采用了啄式车削,关于啄式车削,想想啄木鸟是怎么样啄木头的,你就能理解了。

今天就不谈代码和他的格式了。

这个指令最大的作用就是可以保护刀具,他有没有缺点呢?有。因为要回退,所以他的加工时长相应的也要正在增加1/3到1/2。

所以我一般会在25以下棒径的工作中使用它,像之前提到的,当棒径越小的时候,越容易使切断到发生震刀,和排泄困难这样的问题。

不信的话,你可以拿一根十左右的棒料用G1去切断,看看一把新的切断刀片到底能用多久?答案是,最好别这么试……

25和30以上棒径,就算是用G1一切下去也是可以很容易切断的。

那么如何判断?切断刀的切削能力,已经发生了问题了。

当切割的时候,听见刺耳的响声。

当切割的时候,听见吭哧吭哧的闷声,这个时候抖动会特别大。

用在切断刀上,我们说好的切削状态,声音一定是非常解压的那种。

所以出现上面两种情况的时候,要么是刀尖不锋利了,该换刀了。要么就是切削方式不对了。

再次提醒,并不是进给量(F)越小越好啊。

说一下参数

切断和挖槽。

主轴转速:220~500之间

进给量:F0.07~F0.1

然后我们再谈一下。用于切断和挖槽的刀片。如果可以,优先使用4mm刀片,因为刀片越宽,强度越大。如果槽的宽度小于4mm,那么再换3mm,2.5mm甚至更小的刀片。

如果刀具的强度不够,或者效率不够,那么可以在车宽槽的时候,选择尖刀或者35度的菱形外圆刀代替,这类刀具用G71的2型和G73仿形加工也是可以用来代替挖槽,我们加工完成,再去用切断刀做一个清角和或者精加工的动作。

记录一下,今天上午做的几款产品,

∅45*70的棒料

∅40*70的棒料

都是使用T0606去精车的,精车余量0.1-0.2进给速度是F0.1

G71粗车给的U0.75,F0.2

下午的的几款产品

∅16*100的20件

∅14*80的工件6件

这两款的长度较大,长径比大于1:3之后加工时容易出现震刀。

之后还做了一款∅13.3*70的,是直接采用T0606去精车的。

T0101的G71代码中

G71U0.75R0.5F0.2

G71P5Q6U0.W0.

N5~N6段的精车进给F0.1

并且T0101不进行半精车的G70

直接用T0606精车,因为T0101此时的刀具磨损,所以实际尺寸还有0.1的余量

仔细思考了一下,自己对于工件粗糙度加工和使用的经验还是不够,所以以后每次车出好看的工件都应该记录下他们的参数,比如:棒料~尺寸~加工参数等等,这样之后类似的工件就可以直接借鉴,然后从中摸索出需要的经验来。

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